電力需求的改善仍然抵不過煤價飆漲的影響,電廠經(jīng)營面臨較大壓力。壓力既來自運輸、供應偏緊造成的煤炭庫存縮減,也來自煤價上漲帶來的成本升高,還有上網(wǎng)電價下調削薄了電廠收入。
造成14人死亡的陜西府谷爆炸嫌疑人已被抓獲,經(jīng)公安機關調查,爆炸是因非法制造、儲存炸藥而引發(fā)的。據(jù)《中國經(jīng)營報》報道,當?shù)貫楫a煤大鎮(zhèn),不少不正規(guī)的私人煤礦,比如挖明煤的老板,有將從黑渠道購買的炸藥私存的習慣。也就是說,造成爆炸的炸藥可能是用于非法私礦偷采,可見煤價飆升已經(jīng)給非法開采帶來了可觀利潤,促使企業(yè)鋌而走險。
當前行情已經(jīng)引起了有關部門注意,“有形之手”隨之啟動。
部分地區(qū)和央企已提前完成去產能全年任務
10月25日,國家發(fā)改委新聞發(fā)布會,談及煤炭去產能,認為目前電廠存煤情況已經(jīng)有所改善,全國重點電廠日供給已大于日消耗。但煤炭產能大于需求的基本面不會根本改變。
但國家發(fā)改委同時表示,煤炭產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級的任務依然艱巨。從發(fā)改委會上釋放的信號來看,去產能政策短期內仍將持續(xù)。
國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示,今年以來煤炭產量24.6億噸,同比下降10.5%;消費量28.4億噸,同比下降2.4%,第三季度全國煤炭消費由負轉正,同比增長約0.5%。截至9月底,煤炭行業(yè)退出產能均已完成全年目標任務量八成以上,部分地區(qū)和中央企業(yè)已經(jīng)提前完成全年任務。按照目前的工作進度,2016年全國煤炭過剩產能退出任務有望提前完成。
相比年初,煤炭價格漲幅超過50%。下游產業(yè)已經(jīng)叫苦不迭,早前鋼鐵工業(yè)協(xié)會要求發(fā)改委協(xié)調煤炭供應。
用煤大戶電力行業(yè),也有反應。部分電廠曾一度出現(xiàn)有錢買不到煤的情況。據(jù)相關報道,由于煤價上漲過快,貿易商與電廠簽訂的合同數(shù)量大幅減少,山東部分電廠煤炭庫存僅夠一個星期使用。
政策還造成了煤炭的供需銜接不順。9月21日起實施的超載超限政策大幅提高了罰款額度,而煤炭運費沒有及時調整,導致煤炭運輸受阻。以一輛3軸半掛車,車貨總質量41噸車為例計算,新規(guī)罰款將是原來的3倍多。對超限超載車輛的駕駛員而言,新規(guī)最大的處罰力度還不是罰款,而是對駕駛員進行扣分處罰,其中,駕駛貨車載物超過核定載重量30%以上的一次記6分,未達到30%的一次記3分,載貨長度、寬度、高度超過規(guī)定的一次記1分。
有媒體報道,自9月21日起,煤炭主產區(qū)陜北地區(qū)的大部分煤礦開始陷如銷售僵局,很多煤礦甚至連續(xù)兩天沒有進一輛貨車。
運輸難、煤價漲、電價跌圍困電廠
從2011年下半年開始,煤炭市場經(jīng)歷了一輪長達4年的大熊市。能源經(jīng)濟學家林伯強撰文稱,期間廣州港動力煤價格最大跌幅近六成,而在大同、鄂爾多斯等煤炭產地價格跌幅超過七成。但是,自2016年年初開始,煤炭價格開始轉暖。
2016年以來,鄭州商品交易所動力煤主力合約價格已上漲76%,大連商品交易所的焦煤主力合約則上漲了80%;同時,現(xiàn)貨市場煤價也出現(xiàn)不同幅度上漲。
煤價回暖的一個重要原因在于去產能政策成功改善了供需狀況。今年4月份開始推行的煤炭企業(yè)276天工作日制度,通過控制生產天數(shù)的方式來限制產能。
煤價上漲,煤炭行業(yè)盈利大幅增長。據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù),截至目前,規(guī)模以上煤炭企業(yè)實現(xiàn)利潤224.8億元,同比增長15%,應收賬款同比下降7.6%。隨著經(jīng)營效益逐步好轉,煤炭企業(yè)融資環(huán)境有所改善,現(xiàn)金流緊張、安全投入欠賬、欠發(fā)緩發(fā)工資等深層次矛盾都得到了較明顯的緩解。
煤炭下游,電力需求也迎來上漲。國家能源局及統(tǒng)計局披露2016年9月電力工業(yè)數(shù)據(jù):9月份,全社會用電量同比增長6.9%;全國全機組發(fā)電量增長6.8%。1-9月,全國全社會用電量同比增長4.5%;全機組發(fā)電量同比增長3.4%。
即便如此,電力需求的改善仍然抵不過煤價飆漲的影響,電廠經(jīng)營面臨較大壓力。壓力既來自運輸、供應偏緊造成的煤炭庫存縮減,也來自煤價上漲帶來的成本升高,還有上網(wǎng)電價下調削薄了電廠收入。
有媒體報道, 在今年前9個月,電廠還有些盈利,發(fā)電的積極性也比較高。但進入10月份后,在煤價達到630元/噸時,燃煤電廠每噸的燃料成本相比去年的平均燃料成本差不多增加200元/噸,即每千克煤多花0.2元。
目前,我國大型電力企業(yè)的平均供電煤耗為320克/度,發(fā)電煤耗平均水平大約是305克/度(低的能達到280克/度左右的水平),也就是發(fā)一度電用煤305克,扣除企業(yè)自身用電上網(wǎng)一度電需要用煤320克。每千克煤價多花0.2元,意味著每度電的利潤減少0.064元,即6分4厘。目前,不少沿海沿江電廠的度電盈利水平也就在7分錢左右,在燃料成本就平均增加6分4厘后,部分高成本電廠已經(jīng)虧損。在煤價繼續(xù)增加的情況下,將要虧損的電廠恐怕會越來越多。
早在今年1月1日發(fā)改委下調了燃煤機組上網(wǎng)電價,也給電廠造成較大盈利壓力,多家上市電廠半年報、季度報告中將電價下調列為盈利下滑的主因之一。國投電力今年第三季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告中稱,雖然公司控股企業(yè)第三季度發(fā)電量和上網(wǎng)電量均同比上漲超過百分之七,但0.280 元/千瓦時(含稅)的平均上網(wǎng)電價與去年同期相比降低11.29%。大唐發(fā)電、長源電力也將公司電力板塊業(yè)績同比下降歸因于上網(wǎng)電價下調。
林伯強認為,本輪煤炭價格的大幅上漲沒有實在的基礎,背后不乏投機資金的影子。由于最終決定市場價格的還是供需關系,當投機資金撤出時,煤價或將回歸理性。屆時電廠運營壓力將隨之減輕。